【案例分享】加氢裂化装置事故案例及分析

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作者:jianzhu_123 2024-11-16 20:54:22
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1.加氢裂化装置工艺流程

方钉工社

2.加氢裂化装置

事故案例1:某加氢裂化装置2015年12月某日6:26,加氢裂化装置主汽提塔塔底泵发生泄漏着火;6:29泵廊火焰烧至主汽提塔;6:33主汽提塔开裂;6:35消防车到达现场;7:20市消防局车辆到达现场参与灭火

3.加氢裂化装置 视频

;8:10火势得到控制;10:55火被扑灭。事故造成主汽提塔开裂,部分仪表电缆被烧坏。主汽提塔塔底泵着火后的现场图片见图1。

4.加氢裂化装置 能耗 标油多少

事故原因分析:主汽提塔塔底泵驱动端轴承存在质量缺陷,在高速运转过程中轴承损坏,设备产生剧烈振动导致机械密封快速失效,介质泄漏轴承体引发火灾需吸取的教训:①严把采购材料质量关;②完善相关作业制度;③严格执行设备巡检及点检制度;④严格执行设备完整性管理制度。

5.加氢裂化装置 英文

事故案例2:1992年5月某日凌晨,某加氢裂化装置系统压力13.0MPa,反应器进口温度为180℃,系统正进行氢气循环,原料油高压换热器底部排污管口突然断裂,大量的氢气喷出并燃烧,系统自动启动0.7MPa/min紧急泄压,大火烧坏平台及部分电缆线。

6.加氢裂化装置开工环节中催化剂钝化一般选用的钝化剂是

事故分析:①原料油高压换热器底部排污管口长期受氯离子腐蚀;②排污管线为不锈钢,不抗氯离子腐蚀需吸取的教训:①必须严格控制原料杂质含量;②针对原料杂质含量高的部位,进行相应材料的升级;③严格执行《炼化装置小接管管理导则》;④定期定点测厚、遵守工艺防腐纪律;⑤设备设计采购阶段,完善材料升级管理工作。

7.加氢裂化装置要求低氮开工

事故案例3:2000年6月,某加氢裂化装置脱丁烷塔底重沸炉烟囱突然冒出大量浓烟,当即断定炉管泄漏着火,立即将脱丁烷塔隔离泄压、停止塔底泵运行、炉膛通入灭火蒸汽停工抢修时对炉管进行测厚和水压试验,发现在对流段转辐射段的部位四路炉管均发生严重减薄现象(炉管壁厚应为8mm,解剖后发现水平炉管的顶部腐蚀最为严重,实测壁厚不足1.9mm)。

8.加氢裂化装置的节能改造

事故分析:①脱丁烷塔进料量由160t/a提高至200t/a后,脱丁烷塔底重沸炉未改造,致使炉管内流速偏高;②装置由加工低硫原料改为加工高硫原料后,未开循环氢脱硫塔;③塔底温度增加,改造前最高300℃,改造后310℃。

9.加氢裂化装置原理

需吸取的经验教训:①装置改造应考虑原料变化后的材料升级;②处理量增加后,应对加热炉进行流型、流态及流速分析,给出注意事项;③遮蔽管及转辐射段的第一个弯头应加大曲率半径事故案例4:2006年4月某日晚,某加氢裂化装置操作人员发现反应流出物高压空冷器1根翅片管束渗漏,泄漏速度在5滴/min,立即进行了紧急特护处理。

10.加氢裂化装置技术问答

两日后,泄漏速度增大,只得进行停工堵管处理1个月后,该高压空冷器另一根入口管的管箱与管束胀接处出现高压油气渗漏,停工过程中,又发现其他两处有泄漏停工检修发现,该高压空冷器距入口2cm处已经腐蚀减薄贯通,面积约0.8cm×2cm,从基管入口处可看出穿孔部位朝一个方向,冲刷减薄显刀口腐蚀特征。

对130根衬管进行了更换,还堵管18根事故分析:①该高压空冷器物料分配不均匀,导致8片空冷器不同程度的腐蚀;②钛材衬管成分及成型安装工艺存在缺陷;③注水水质不稳定,呈酸性时间占比高达38.12%需吸取的教训。

:①高压空冷器应尽可能对称布置,包括其管线、弯头、直管段等;②严格控制注水水质及条件,如注水必须呈碱性、注水后液相必须占25%以上、应连续注水等;③严格控制相关工艺参数,如Kp(指气相中H2S和NH3的摩尔分率的乘积)值、注水的速度、水相中NH4HS浓度等。

本文节选自《李立权.加氢裂化装置事故案例及分析[J].炼油技术与工程,2016,46(12):5-9.》部分内容有删减及修改本公众号所发内容仅用于学习与交流使用,如涉及版权或其他问题,请及时与我联系删除,谢谢!。

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